壓縮機(jī)喘振放空閥全開原因分析及解決措施

2013-10-24 張錫德 中國(guó)石油塔里木石化分公司

  多軸離心式空氣壓縮機(jī)喘振放空閥一天內(nèi)發(fā)生了三次突然打開,導(dǎo)致二段爐斷空氣,造成除一段爐及脫碳裝置以外其它所有裝置停車。對(duì)事故進(jìn)行了調(diào)查、分析,事故原因分別為:第一、三次是因多軸離心式空氣壓縮機(jī)出口閥及副線伐一直處于關(guān)閉狀態(tài),在多軸離心式壓縮機(jī)提壓時(shí),一段出口壓力迅速上升,達(dá)到1.5MPa以上,導(dǎo)致多軸離心式壓縮機(jī)喘振放空閥突然全開,緊接著其汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到電子跳閘轉(zhuǎn)速而跳車;第二次是因抽汽管暖管不充分,在合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)投抽汽時(shí),管內(nèi)冷凝液瞬間帶入中壓蒸汽管網(wǎng),管網(wǎng)蒸汽溫度大幅度降低,促使多軸離心式空氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速下降至5743r/m以下,進(jìn)而導(dǎo)致喘振放空閥突然全開。

  中國(guó)石油塔里木石化分公司有年產(chǎn)45×104t合成氨,80×104t尿素項(xiàng)目。該項(xiàng)目合成氨裝置的工藝空氣壓縮機(jī)選用德國(guó)AtlasCopco公司生產(chǎn)的多軸離心式空氣壓縮機(jī),其驅(qū)動(dòng)設(shè)備為杭汽生產(chǎn)的中壓注汽冷凝式汽輪機(jī)。該項(xiàng)目于2010年5月投入正常生產(chǎn),2011年12月28日,在裝置開車的過(guò)程中,多軸離心式空氣壓縮機(jī)喘振放空閥三次突然全開,使二段爐斷空氣,造成除一段爐及脫碳裝置以外其它所有裝置停車。對(duì)此,中國(guó)石油塔里木石化分公司成立了調(diào)查組,對(duì)該事故進(jìn)行了調(diào)查和分析,找出了其影響因素,提出了解決措施。

1、多軸離心式空氣壓縮機(jī)簡(jiǎn)述

  1.1、工藝描述

  中國(guó)石油塔里木石化分公司多軸離心式空氣壓縮機(jī)由中壓注汽冷凝式汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),用于化肥合成氨裝置,為二段爐提供燃燒轉(zhuǎn)換空氣。壓縮機(jī)帶增速齒輪箱,在增速齒輪箱和汽輪機(jī)之間安裝了中間齒輪箱,來(lái)降低壓縮機(jī)齒輪箱的輸入轉(zhuǎn)速。壓縮機(jī)分為兩段,一段由四級(jí)壓縮組成,二段由兩級(jí)壓縮組成。一段各級(jí)出口分別安裝了水冷器,正常運(yùn)行時(shí),空氣經(jīng)過(guò)過(guò)濾器到壓縮機(jī)的一段被壓縮到1.42MPa(a),然后經(jīng)過(guò)一段水冷器被冷卻到34.5°C,其中一部分空氣被抽出作為儀表空氣和尿素防腐空氣之用,另一部分進(jìn)入壓縮機(jī)二段,被壓縮至3.82MPa(a),進(jìn)入二段爐。壓縮機(jī)狀態(tài)監(jiān)測(cè)見(jiàn)圖1。

壓縮機(jī)狀態(tài)監(jiān)測(cè)

圖1 壓縮機(jī)狀態(tài)監(jiān)測(cè)

  1.2、壓縮機(jī)控制描述

  在運(yùn)行時(shí),壓縮機(jī)一、二段入口導(dǎo)葉(IGV)用于控制壓縮機(jī)的流量及壓力,如增加壓縮機(jī)的流量及出口壓力時(shí)需增大導(dǎo)葉開度,反之減小。若葉輪內(nèi)的流量停滯,發(fā)生喘振,則會(huì)對(duì)壓縮機(jī)機(jī)械部件造成很大應(yīng)力,故要求壓縮機(jī)實(shí)際流量必須大于最小容積流量。運(yùn)行中,壓縮機(jī)進(jìn)入最小流量前喘振放空閥會(huì)自動(dòng)打開,為確保壓縮機(jī)遠(yuǎn)離喘振線而安全運(yùn)行,在分散控制系統(tǒng)(DCS)中安裝了防喘振控制系統(tǒng),由其控制防喘振放空閥的啟、閉,以避免壓縮機(jī)發(fā)生喘振。

  為確保壓縮機(jī)穩(wěn)定操作,多軸式壓縮機(jī)配備了一、二段防喘振放空閥,由喘振控制器自動(dòng)控制防喘振放空閥。穩(wěn)定和不穩(wěn)定運(yùn)行的分界線稱作喘振線,其取決于多種因素,如溫度、壓力等。對(duì)喘振線留有一定的安全余量,這條安全線稱為放空線,它與喘振線平行,其安全余量是設(shè)計(jì)流量的8%,從而確保了壓縮機(jī)的穩(wěn)定、安全運(yùn)行,見(jiàn)圖2。

壓縮機(jī)喘振控制線

圖2 壓縮機(jī)喘振控制線

  防喘振放空閥和入口導(dǎo)葉控制壓縮機(jī)流量。壓縮機(jī)一段額定流量的30%由一段導(dǎo)葉調(diào)節(jié)控制,即通過(guò)導(dǎo)葉調(diào)節(jié)可使壓縮機(jī)額定流量從100%減少到70%,如果流量需進(jìn)一步減小,只能依靠調(diào)節(jié)一段喘振放空閥的開度來(lái)實(shí)現(xiàn)。當(dāng)壓縮機(jī)流量>70%時(shí),喘振放空閥將自動(dòng)完全關(guān)閉,當(dāng)一段喘振放空閥關(guān)閉后,一段導(dǎo)葉將開始從最小操作位置打開。

  壓縮機(jī)二段額定流量的38%由二段導(dǎo)葉調(diào)節(jié)控制,即通過(guò)導(dǎo)葉調(diào)整可使額定流量從100%減少到62%,如果流量需進(jìn)一步減小,只能依靠調(diào)節(jié)二段喘振放空閥的開度來(lái)實(shí)現(xiàn),當(dāng)壓縮機(jī)的流量>62%時(shí),喘振放空閥將自動(dòng)完全關(guān)閉,當(dāng)二段喘振放空閥關(guān)閉后,二段導(dǎo)葉將開始從最小操作位置打開。

  壓縮機(jī)的流量是通過(guò)導(dǎo)葉調(diào)節(jié)來(lái)實(shí)現(xiàn)的,即一級(jí)入口導(dǎo)葉控制壓縮機(jī)一段流量,五級(jí)入口導(dǎo)葉控制壓縮機(jī)二段流量。

  實(shí)際運(yùn)行中,為防止壓縮機(jī)喘振,同時(shí)在極端條件下能迅速全開喘振放空閥,壓縮機(jī)喘振控制器要求設(shè)置在自動(dòng)模式,根據(jù)AtlasCopco公司提供的壓縮機(jī)使用手冊(cè)可知,一段喘振流量設(shè)定值為3450m3/h,二段喘振流量設(shè)定值為1750m3/h,當(dāng)壓縮機(jī)流量大于喘振流量設(shè)定值時(shí),喘振放空閥自動(dòng)關(guān)閉,當(dāng)小于喘振流量設(shè)定值時(shí),喘振放空閥自動(dòng)開啟。

  對(duì)于壓縮機(jī)的一、二段出口壓力,設(shè)置了安全控制器,它的作用是避免壓縮機(jī)一、二段出口壓力大于最大允許值,它由可編程邏輯控制器(PLC)進(jìn)行控制,運(yùn)行時(shí)應(yīng)設(shè)置為自動(dòng)模式。在極端操作條件下,即當(dāng)一段出口壓力>1.5MPa或二段出口壓力>4.2MPa時(shí),一、二段喘振放空閥會(huì)瞬間全開,反之關(guān)閉。

  當(dāng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速升至最小轉(zhuǎn)速>5743r/m時(shí),在全自動(dòng)模式下,可對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行加載,在操作畫面上逐步增加一、二段出口壓力的設(shè)定值,這時(shí),喘振放空閥會(huì)先逐漸關(guān)閉,當(dāng)全關(guān)后,入口導(dǎo)葉才逐步打開,完成加載。需卸載時(shí),減小一、二段出口壓力的設(shè)定值,這時(shí)導(dǎo)葉開始逐步關(guān)閉,當(dāng)完全關(guān)閉后,喘振放空閥才開始逐步打開,完成卸載。

  當(dāng)汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速<5743r/m時(shí),電磁閥失電,一、二段喘振放空閥瞬間全開,導(dǎo)葉瞬間全關(guān)。

2、喘振放空閥突然全開因素及對(duì)策

  通過(guò)以上分析可知,運(yùn)行中造成壓縮機(jī)一、二段喘振放空閥瞬間全開的因素有兩個(gè):一段出口壓力>1.5MPa或二段出口壓力>4.2MPa;汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速<5743r/m。

  在合成氨裝置開車過(guò)程中,2011年12月28日多軸離心式空氣壓縮機(jī)一天內(nèi)出現(xiàn)了三次喘振放空閥突然打開,二段爐斷空氣,造成除一段爐及脫碳裝置以外其它所有裝置停車。

  2.1、原因分析

  2.1.1、第一次喘振放空閥全開

  2011年12月28日凌晨01∶04∶36合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)TK431在投抽汽時(shí),多軸離心式空氣壓縮機(jī)一、二段喘振放空閥突然打開,造成機(jī)組甩負(fù)荷,其運(yùn)行狀況見(jiàn)圖3。

壓縮機(jī)運(yùn)行狀況

圖3 壓縮機(jī)運(yùn)行狀況

  從圖3可見(jiàn),當(dāng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速下降至5667.6r/m時(shí),其轉(zhuǎn)速已<5743r/m,達(dá)到了壓縮機(jī)喘振放空閥突然打開的條件,喘振放空閥打開,因壓縮機(jī)突然甩負(fù)荷,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速上升,1m后其轉(zhuǎn)速最高達(dá)到6330r/m,但未上升到汽輪機(jī)電子跳閘轉(zhuǎn)速6645r/m,所以汽輪機(jī)并未跳車。

  將中壓蒸汽管網(wǎng)的壓力、溫度及多軸離心式空氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速的狀態(tài)趨勢(shì)調(diào)出后發(fā)現(xiàn),在01∶05∶27中壓蒸汽管網(wǎng)的蒸汽溫度由392℃下降至258℃,隨之汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速下降至5609r/m,見(jiàn)圖4。由于圖3與圖4在不同計(jì)算機(jī)屏幕上截取的畫面,因此存在一定的時(shí)間誤差。

中壓蒸汽壓力、溫度及汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速

圖4 中壓蒸汽壓力、溫度及汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速

  調(diào)出合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)TK431抽汽的溫度歷史記錄后發(fā)現(xiàn),01∶05∶20合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)TK431正在投抽汽系統(tǒng),在投抽汽前,其抽汽線內(nèi)的蒸汽溫度為126.5℃,在投抽汽后其溫度為258.96℃,見(jiàn)圖5。操作人員曾發(fā)現(xiàn)在投抽汽后,溫度逐漸下降,很難控制,由此可推斷出減溫水閥TV7046存在內(nèi)漏,其內(nèi)漏會(huì)增加暖管難度。

TK431汽輪機(jī)抽汽溫度狀況

圖5 TK431汽輪機(jī)抽汽溫度狀況

  上述可得,合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)TK431在投抽汽前,因操作人員沒(méi)有很好地對(duì)抽汽管線進(jìn)行暖管,加之減溫水閥內(nèi)漏,增加了暖管難度,在投汽時(shí)將抽汽管線中大量的冷凝水瞬間帶入到中壓蒸汽管網(wǎng),使管網(wǎng)內(nèi)的蒸汽溫度很快下降到258℃,蒸汽溫度的下降導(dǎo)致多軸離心式空氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速?gòu)?860r/m迅速下降到5743r/m以下,造成壓縮機(jī)一、二段喘振放空閥突然打開。

  2.1.2、第二次喘振放空閥全開

  壓縮機(jī)第一次喘振放空閥全開后造成了二段爐斷空氣,進(jìn)而系統(tǒng)連鎖反應(yīng)造成合成氣壓縮機(jī)跳車,這時(shí)多軸離心式空氣壓縮機(jī)處于空負(fù)荷狀態(tài)運(yùn)行,01∶40∶20多軸離心式空氣壓縮機(jī)加壓提負(fù)荷,經(jīng)過(guò)00∶1∶25該壓縮機(jī)一、二段喘振放空閥突然打開,其運(yùn)行狀況見(jiàn)圖6。

  從圖6可見(jiàn),在壓縮機(jī)提負(fù)荷時(shí),操作人員逐步關(guān)閉一段、二段喘振放空閥,一段出口壓力迅速上升。對(duì)此,操作人員馬上打開一段喘振放空閥,但仍然沒(méi)有遏制住壓縮機(jī)一段出口壓力的上升,01∶41∶45一段出口壓力達(dá)到1.555MPa,其壓力已>1.5MPa,達(dá)到了壓縮機(jī)喘振放空閥突然打開的條件,喘振放空閥打開,因壓縮機(jī)突然甩負(fù)荷,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速急速上升,01∶42∶01其轉(zhuǎn)速達(dá)到6641r/m,汽輪機(jī)電子跳閘停車。

壓縮機(jī)運(yùn)行狀況

圖6 壓縮機(jī)運(yùn)行狀況

  調(diào)出多軸離心式空氣壓縮機(jī)的出口閥FV2011開度情況、壓縮機(jī)出口流量以及汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速狀態(tài)趨勢(shì)后發(fā)現(xiàn),在第一次多軸離心式空氣壓縮機(jī)喘振放空閥打開后,壓縮機(jī)甩負(fù)荷,其出口閥FV2011隨即關(guān)閉,此后該閥一直處于關(guān)閉狀態(tài),見(jiàn)圖7。同時(shí)調(diào)出壓縮機(jī)出口副線閥開度趨勢(shì)后發(fā)現(xiàn)該閥也一直處于關(guān)閉狀態(tài)。

出口閥FV2011開度及汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速

圖7 出口閥FV2011開度及汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速

  上述分析可得,多軸離心式空氣壓縮機(jī)在加負(fù)荷提壓時(shí),其出口閥FV2011及副線伐一直處于關(guān)閉狀態(tài),憋壓導(dǎo)致壓縮機(jī)一段出口壓力迅速上升,操作人員馬上打開一段喘振放空閥,然而其壓力仍繼續(xù)上升達(dá)到1.5MPa以上,造成壓縮機(jī)一、二段喘振放空閥突然打開,緊接著汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速迅速達(dá)到電子跳閘轉(zhuǎn)速而跳車。

  2.1.3、第三次喘振放空閥全開

  2011年12月28日20∶18∶12合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)TK431在投抽汽時(shí),多軸離心式空氣壓縮機(jī)一、二段喘振放空閥又一次突然打開,造成機(jī)組甩負(fù)荷。

  通過(guò)調(diào)查、分析,其原因與第一次喘振放空閥全開原因一樣,皆因在合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)投抽汽時(shí)暖管不充分,冷凝液瞬間帶入到中壓蒸汽管網(wǎng),使管網(wǎng)的蒸汽溫度大幅度下降,而造成多軸離心式空氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速下降到5743r/m以下,造成喘振放空閥突然打開。

  2.2、解決措施

  為防止此類事故再次發(fā)生,做出以下操作規(guī)定:

  a)在合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)投抽汽前,操作人員要充分進(jìn)行暖管,打開導(dǎo)淋放凈冷凝液,在其溫度>280℃后[4-5],方可投汽。

  b)為降低暖管難度,對(duì)減溫水閥TV7046進(jìn)行檢修,避免其內(nèi)漏。

  c)在壓縮機(jī)提負(fù)荷時(shí),壓縮機(jī)崗位與轉(zhuǎn)化崗位要充分溝通和聯(lián)系,嚴(yán)防壓縮機(jī)出口閥FV2011或副線閥未及時(shí)打開,造成壓縮機(jī)憋壓。

  以上措施的實(shí)施有效地防止了由該類原因造成壓縮機(jī)喘振閥突然全開的嚴(yán)重后果,保障了裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。

3、結(jié)論

  對(duì)多軸離心式空氣壓縮機(jī)一天內(nèi)三次喘振放空閥突然打開的事故進(jìn)行了深入調(diào)查和分析,找出了事故的原因,并采取相應(yīng)解決措施:為防止合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)在投抽汽時(shí)造成管網(wǎng)蒸汽溫度低而影響多軸離心式空氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速,進(jìn)而導(dǎo)致喘振放空閥打開,要求在投抽汽前充分暖管,檢查減溫水閥的運(yùn)行狀態(tài);為防止多軸離心式空氣壓縮機(jī)出口過(guò)高而造成喘振放空閥打開,要求壓縮機(jī)崗位與轉(zhuǎn)化崗位要密切配合,及時(shí)打開壓縮機(jī)出口閥FV2011或副線閥,避免此類問(wèn)題再次發(fā)生。