粉煤三通閥在Shell粉煤氣化中的應(yīng)用及國(guó)產(chǎn)化改進(jìn)
簡(jiǎn)述Shell粉煤氣化裝置開車運(yùn)行中粉煤三通閥出現(xiàn)開關(guān)不到位、閥塞和閥座卡死的問題,介紹粉煤三通閥的工作原理、結(jié)構(gòu)和故障分析以及國(guó)產(chǎn)化改進(jìn)后的粉煤三通閥的使用情況和技術(shù)特點(diǎn)。實(shí)踐證明,國(guó)產(chǎn)化改進(jìn)有效解決了Shell粉煤氣化在投煤過程中粉煤三通閥出現(xiàn)的問題,保障了裝置的長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。
粉煤三通閥(又稱粉煤換向閥)是Shell粉煤氣化工藝的關(guān)鍵控制設(shè)備之一,安裝于氣化爐燒嘴前,用于控制粉煤在循環(huán)管道與投煤管道之間切換流動(dòng),將粉煤輸送至氣化爐燒嘴。通過閥門的介質(zhì)是由4MPa氮?dú)廨斔偷牧6葹?.05~0.10mm的粉煤,操作溫度為80e,閥門最大允許關(guān)閉壓差達(dá)5.8MPa。廣西柳州化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱柳化公司)在Shell粉煤氣化裝置中使用的粉煤三通閥系從國(guó)外進(jìn)口,自2007年初開工以來,在使用過程中頻繁出現(xiàn)閥門開關(guān)不到位、閥塞和閥座卡死等問題,無法及時(shí)將粉煤輸送至燒嘴。而該粉煤三通閥的生產(chǎn)廠家在國(guó)內(nèi)無服務(wù)中心,備件準(zhǔn)備和閥門維修滯后,同時(shí)在線檢修更換也存在很大的安全風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)際運(yùn)行中,因該粉煤三通閥故障曾造成多次降負(fù)荷生產(chǎn),甚至裝置被迫停車,嚴(yán)重影響了裝置的正常運(yùn)行。
1、粉煤三通閥的工作原理和特點(diǎn)
粉煤三通閥由閥體和閥塞組成,閥塞上有1個(gè)入口和2個(gè)出口,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)見圖1。正常運(yùn)行時(shí),使用直通出口向氣化爐燒嘴管線輸送粉煤;系統(tǒng)開、停車時(shí),使用旁路出口使煤粉經(jīng)循環(huán)管線返回粉煤倉(cāng)。由于開啟和關(guān)閉位置之間的角度為30b,行程較短,閥門啟閉時(shí)間很短,對(duì)管線造成的流量擾動(dòng)小,可以保證開、停車過程的平穩(wěn)性。
圖1 粉煤三通閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)
粉煤三通閥采用浮動(dòng)式圓柱面閥塞,其密封形式為面密封,密封等級(jí)為IV級(jí)。閥塞有2個(gè)平行的呈微小錐形的流體通道,閥體進(jìn)口端尺寸略大于閥塞出口端尺寸,閥體進(jìn)口端與閥塞之間有0.1mm的間隙。閥門工作時(shí),介質(zhì)的壓力將閥塞推向閥體出口端,主要利用閥體進(jìn)口端尺寸略大于閥塞出口端尺寸進(jìn)行密封,閥門動(dòng)作需要較大的扭矩,其配置的執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用標(biāo)準(zhǔn)90°執(zhí)行器和1:3變速箱,其目的是通過增加閥門的開啟時(shí)間來增大輸出扭矩。
(1)工作原理
閥體和旋塞精密配合,旋塞上設(shè)平行雙通道,由氣缸驅(qū)動(dòng)作30°回轉(zhuǎn)。氣缸失電失氣時(shí),燒嘴管線關(guān)閉,循環(huán)管線接通(圖2);氣缸得電得氣時(shí),轉(zhuǎn)子逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)30°,燒嘴管線接通,循環(huán)管線關(guān)閉(圖3)。
圖2 氣缸失氣(燒嘴管線關(guān)閉,循環(huán)管線接通)
圖3 氣缸通氣(燒嘴管線接通,循環(huán)管線關(guān)閉)
(2)使用要求和特點(diǎn)
、偾袚Q動(dòng)作要求準(zhǔn)確、可靠、靈敏、到位,不能有偏差。若閥門開啟不準(zhǔn)確,將會(huì)造成粉煤流紊亂、燒嘴跳車,還可能造成燒嘴燒壞的重大事故。
、诹魍ń橘|(zhì)為粉煤,開車正常后該閥長(zhǎng)期運(yùn)行,要求該閥抗沖刷能力強(qiáng),不易被粉煤卡死。
2、粉煤三通閥使用故障分析
粉煤三通閥在運(yùn)行過程中出現(xiàn)的故障主要包括閥門卡滯、動(dòng)作不到位或打不開,修復(fù)后效果仍不理想,其主要原因如下。
(1)閥門開啟時(shí),介質(zhì)會(huì)泄漏至閥體與閥塞之間的間隙內(nèi),由于閥塞是浮動(dòng)的,泄漏的介質(zhì)會(huì)逐漸向閥塞擠壓,導(dǎo)致閥塞偏離中心。而其執(zhí)行機(jī)構(gòu)的開啟時(shí)間較長(zhǎng);閥門在運(yùn)行一段時(shí)間后,閥體與閥塞之間全部充滿介質(zhì),使得閥門扭矩越來越大,直至卡死。
(2)閥塞與閥體的間隙使用聚四氟乙烯進(jìn)行潤(rùn)滑,但在溫度較低時(shí),內(nèi)襯聚四氟乙烯的潤(rùn)滑性能下降,遇到粉煤侵入就會(huì)造成阻力大幅上升,導(dǎo)致了旋轉(zhuǎn)受阻。可采取的措施有:對(duì)閥體和管線進(jìn)行保溫,使閥體內(nèi)部的工作溫度達(dá)60°C以上,以保證聚四氟乙烯的密封性能;嚴(yán)格控制粉煤的粒度、含水量,避免粉煤侵入。
3、粉煤三通閥的國(guó)產(chǎn)化改進(jìn)和技術(shù)特點(diǎn)
原粉煤三通閥卡死的原因是由于閥塞的浮動(dòng)結(jié)構(gòu)形式及其面密封的形式,而且進(jìn)口粉煤三通閥價(jià)格昂貴、制造周期長(zhǎng)、零配件供應(yīng)不及時(shí)、維修不方便,一旦發(fā)生故障,將對(duì)裝置生產(chǎn)造成極大影響。鑒于此,柳化公司于2008年初選用國(guó)內(nèi)某研究所生產(chǎn)的粉煤三通閥進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化試驗(yàn)。該閥投用后,使用效果得到明顯改善,運(yùn)行至今一直未出現(xiàn)故障。2009年7月,參照國(guó)產(chǎn)化粉煤三通閥結(jié)構(gòu)對(duì)1臺(tái)進(jìn)口粉煤三通閥進(jìn)行改造,將原浮動(dòng)球結(jié)構(gòu)改為固定球結(jié)構(gòu),重新投用后也取得了比較好的效果。
國(guó)產(chǎn)化改進(jìn)后的粉煤三通閥具有如下的技術(shù)特點(diǎn)。
(1)采用變徑的銳角換向平行雙通道轉(zhuǎn)子技術(shù),降低了換向流動(dòng)阻力,縮短了換向時(shí)間,可避免粉煤堵塞。
(2)采用固定式閥塞(非浮動(dòng)),閥塞兩端的轉(zhuǎn)軸分別通過套裝在轉(zhuǎn)軸上的軸承徑向定位于上閥蓋和下閥蓋的軸孔中,使閥塞不能徑向偏移,解決了浮動(dòng)閥塞易造成閥門卡死的問題,確保介質(zhì)流向平穩(wěn)切換而不會(huì)出現(xiàn)紊亂現(xiàn)象。
(3)閥塞軸向由抗磨止推墊定位,碟形彈簧補(bǔ)償止推墊磨損,對(duì)閥塞形成軸向頂推的可調(diào)彈性壓蓋。
(4)在閥塞流道進(jìn)、出口分別增設(shè)防塵密封圈,提高了閥門的密封性和閥門的密封等級(jí),防止粉煤進(jìn)入閥塞和閥體間隙。
(5)執(zhí)行機(jī)構(gòu)選用快速進(jìn)排氣型、30°行程的大扭矩氣缸,并配用大流量、穩(wěn)定可靠的電磁閥等附件,取消原變速箱;閥塞上軸直接與氣缸連接,縮短了閥門開啟和關(guān)閉時(shí)間,確保閥門動(dòng)作到位、靈敏可靠,同時(shí)也減少了開啟過程中介質(zhì)泄漏至閥體內(nèi),延長(zhǎng)了閥門的使用壽命。
4、結(jié)語(yǔ)
國(guó)產(chǎn)化改進(jìn)后的粉煤三通閥通過在柳化公司生產(chǎn)裝置的實(shí)際使用,證明其完全可以替代進(jìn)口閥門,不僅保障了Shell粉煤氣化裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,而且大幅降低了采購(gòu)成本。