殼牌煤氣化裝置飛灰儲(chǔ)罐鎖斗閥技術(shù)改造

2013-06-07 張忠振 河南省煤化集團(tuán)中原大化公司儀表分公司

  分析了飛灰鎖斗控制閥出現(xiàn)故障的原因;提出了消除閥座加工誤差、修復(fù)氣缸力矩傳遞軸、增加閥座防塵裝置的技改方案;結(jié)果表明,改進(jìn)后閥門使用周期從原來(lái)的幾天延長(zhǎng)到幾個(gè)月有以上。

  河南煤化集團(tuán)中原大化公司煤氣化裝置采用荷蘭殼牌粉煤加壓氣化技術(shù),生產(chǎn)甲醇50萬(wàn)t/a。該項(xiàng)目于2008年5月建成投產(chǎn)并順利生產(chǎn)出合格甲醇產(chǎn)品。鎖斗控制閥是煤化工氣化裝置飛灰氣提冷卻罐到中間飛灰儲(chǔ)罐下灰鎖斗控制閥。該閥為氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)的硬密封切斷球閥,由西班牙進(jìn)口,價(jià)格十分昂貴。由于該閥門在使用過(guò)程中經(jīng)?ㄈ,無(wú)法啟動(dòng)或關(guān)閉,曾經(jīng)幾次返回國(guó)外廠家進(jìn)行檢修,但始終無(wú)法解決問(wèn)題,閥門故障依然頻發(fā),嚴(yán)重制約了正常生產(chǎn)。我公司技術(shù)人員連同真空技術(shù)網(wǎng)(http://www.13house.cn/)的技術(shù)人員通過(guò)對(duì)故障原因的分析,對(duì)鎖斗閥結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造,解決了困撓煤化工裝置生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題。以下簡(jiǎn)要介紹。

1、鎖斗控制閥門概況

1.1、工藝參數(shù)

  閥門類型為開(kāi)關(guān)球閥,采用氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu),雙作用形式。介質(zhì)為煤灰,壓力為0.8MPa,溫度為70℃,閥體材質(zhì)為WCB,閥門口徑為DN200mm。

1.2、存在問(wèn)題

  鎖斗閥自2008年5月開(kāi)車以來(lái),經(jīng)常卡塞,無(wú)法正常使用。每當(dāng)出現(xiàn)卡塞時(shí),對(duì)閥門解體檢查,清理灰塵后又恢復(fù)使用,但設(shè)備開(kāi)車運(yùn)行后隨即又出現(xiàn)卡塞現(xiàn)象。由于出現(xiàn)故障時(shí)無(wú)法下灰,往往會(huì)導(dǎo)致氣化爐因負(fù)荷過(guò)低而被迫停車,從而引起整個(gè)系統(tǒng)停車。

1.3、故障原因

  (1)氣動(dòng)球閥的工作原理是氣缸通過(guò)傳動(dòng)轉(zhuǎn)軸帶動(dòng)閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)閥球繞閥球中心線作90°旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)閥門的開(kāi)啟或關(guān)閉的目的。對(duì)于開(kāi)關(guān)球閥來(lái)說(shuō),閥球與閥座的加工精度是很關(guān)鍵的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)測(cè)量及計(jì)算,出現(xiàn)故障的閥球的加工誤差竟達(dá)到+2.4mm,這樣就無(wú)法保證閥球在工作時(shí)準(zhǔn)確的中心位置。由于閥球的加工誤差造成了閥門開(kāi)啟或關(guān)閉時(shí)的附加力矩,使閥門操作扭矩成倍增加,無(wú)法保證閥門良好的操作性能,造成閥門無(wú)法正常工作。

  (2)該閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)與閥球靠力矩傳遞軸連接,閥球下端靠定位軸定位,檢查后發(fā)現(xiàn)傳遞軸與氣缸及閥球的連接部分配合間隙過(guò)大,定位軸的設(shè)計(jì)也不合理,傳動(dòng)軸與閥球中心及定位軸不在同一軸線上,造成閥球開(kāi)啟關(guān)閉不到位。

  (3)該閥門是固定球氣動(dòng)球閥,工作時(shí)閥球繞閥球中心線作90°旋轉(zhuǎn)而不產(chǎn)生上下左右的位移。閥座是浮動(dòng)閥座,閥座背面采用了彈簧結(jié)構(gòu),關(guān)閉或開(kāi)啟時(shí)通過(guò)閥座在彈簧作用下產(chǎn)生位移,來(lái)保證良好的進(jìn)出口雙向密封性能。對(duì)該閥解體時(shí)發(fā)現(xiàn),此閥彈簧腔內(nèi)積滿了灰,彈簧失去了作用,開(kāi)啟時(shí)閥座與閥球不能迅速脫離,而使浮動(dòng)閥座變成了固定閥座,這就增加了閥門的操作力矩,造成閥門卡死,無(wú)法開(kāi)啟或關(guān)閉。

2、改造方案

  鎖斗控制閥結(jié)構(gòu)示意見(jiàn)圖1,改造方案如下。

殼牌煤氣化裝置飛灰儲(chǔ)罐鎖斗閥技術(shù)改造

圖1 控制閥結(jié)構(gòu)示意

  1)改造后增加的防塵罩 2)改造后去除量1/2e 3)彈簧腔 4)閥前定位機(jī)構(gòu) 5)偏移量e 6)球芯 7)閥后定位軸 8)閥座 9)閥后密封環(huán) 10)閥前定位機(jī)構(gòu)固定螺栓 11)閥前定位機(jī)構(gòu)密封環(huán) 12)銅合金套 13)填料 14)汽缸力矩傳遞軸 15)增加的1/2e偏量 16)防松彈簧 17)填料壓緊螺母 18)填料壓蓋 19)防松螺母

  (1)針對(duì)閥球加工誤差大而造成閥球不對(duì)中的情況,在無(wú)法對(duì)閥球處理的情況下,對(duì)金屬閥座進(jìn)行了加工處理,對(duì)閥球加工誤差大的一面閥座的背面進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),重新測(cè)繪并加工處理,盡量消除因?yàn)殚y球的加工誤差而造成的操作扭矩的增加。

  (2)氣缸力矩傳遞軸進(jìn)行加工修復(fù)。對(duì)軸端進(jìn)行堆焊加工處理,使傳遞軸與氣缸、閥球都能配合良好,同時(shí)對(duì)傳遞軸進(jìn)行偏心處理,定位軸采用新工藝。對(duì)不合理的設(shè)計(jì)進(jìn)行了改進(jìn),采用銅合金套替代傳統(tǒng)的不銹鋼套或四氟套,既增加耐磨性,又保持良好轉(zhuǎn)動(dòng),保證了傳遞軸、閥球、定位軸三者同心,確保了閥球能夠開(kāi)關(guān)到位,在一定程上消除了閥球加工誤差造成的影響。

  (3)要保證閥座在受壓時(shí)能夠移動(dòng),就要保證彈簧的彈性,使彈簧腔不積灰。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)、摸索,最后決定在閥座導(dǎo)向部分和背面增加防塵裝置,增加了2道橡膠O型環(huán),這樣就起到了密封作用,使閥座移動(dòng)時(shí)彈簧腔不會(huì)進(jìn)灰,保護(hù)了彈簧,使浮動(dòng)閥座不會(huì)變?yōu)楣潭ㄩy座,減少了閥門動(dòng)作時(shí)的操作力矩,確保了閥座的自由運(yùn)動(dòng),保證了閥門正常工作。

3、改造效果

  通過(guò)鎖斗控制閥門的上述改造,閥門使用正常,使用周期由原來(lái)幾天延長(zhǎng)到現(xiàn)在的幾個(gè)月以上,取得了良好的效果,為煤化工裝置長(zhǎng)周期安全運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。與鎖斗控制閥同類型的閥門在我公司煤化工裝置上還有幾十臺(tái),該閥門的成功改造,對(duì)其他閥門的技術(shù)改進(jìn)具有指導(dǎo)意義,可推廣借鑒。