磁力傳動(dòng)泵的故障分析及處理措施

2009-04-20 柴春林 邯鋼焦化廠精制車(chē)間

1.磁力泵推力軸承快速磨損

(1)原因分析

       吹出苯原料泵,型號(hào)50CQ-40 磁力泵,流量220L/min,揚(yáng)程40m,配置電機(jī)功率4kW/臺(tái)。泵運(yùn)行一段時(shí)間后,后軸承發(fā)生嚴(yán)重磨損,后止推軸承碎裂,葉輪葉片與泵體前蓋、泵體組件都發(fā)生磨損。

        葉輪和止推軸承磨損方向一致,均表現(xiàn)為葉輪向進(jìn)口端竄給,軸向不平衡明顯。將原來(lái)葉輪平衡孔擴(kuò)大,組裝后沒(méi)有任何效果。再次拆檢,前端止推軸承磨損深度約2~3mm,將止推軸承材料改為1Cr13 后,仍未解決問(wèn)題。

        綜合分析認(rèn)為,當(dāng)泵內(nèi)軸承與推力盤(pán)兩側(cè)介質(zhì)壓差較小時(shí),介質(zhì)潤(rùn)滑的流速緩慢,甚至不能流動(dòng),這樣,相互摩擦產(chǎn)生熱量不易帶走,致使介質(zhì)汽化加劇,產(chǎn)生干磨,導(dǎo)致止推軸承失效。因此,止推軸承的磨損是導(dǎo)致磁力泵推力軸承快速磨損的主要原因。

(2)處理措施

       增加支撐軸承和止推軸承的潤(rùn)滑。50CQ-40 型磁力泵采用軸向力自動(dòng)平衡裝置,但是,如果前端軸承和止推軸承潤(rùn)滑不良,則自沖洗冷卻效果不好,苯類(lèi)介質(zhì)汽化干摩擦,必然會(huì)導(dǎo)致軸承和止推軸承的快速磨損。經(jīng)計(jì)算,介質(zhì)流動(dòng)的沿程阻力損以及壓力分布,在前端止推軸承和支撐軸承處壓差<0.1MPa,因此,增加該處的潤(rùn)滑,就成為解決故障的關(guān)鍵。增大葉輪的背葉間隙1mm,以便降低軸向不平衡力。

       在前、后端支撐石墨軸承配合面,各增加4 個(gè)直槽,深度約3~4mm,寬度和端面槽寬相等,加深端面槽,以提高介質(zhì)流動(dòng)效果。

       堵掉兩個(gè)支撐石墨軸承之間的介質(zhì)潤(rùn)滑孔,迫使冷卻潤(rùn)滑液從軸承內(nèi)壁經(jīng)過(guò),避免產(chǎn)生干摩擦,通過(guò)強(qiáng)制流動(dòng),提高潤(rùn)滑效果。

2.磁力泵振動(dòng)大

        65CQ-35 磁力泵,流量450L/min,揚(yáng)程35m,配套電機(jī)功率7.5kW/臺(tái)。該泵從開(kāi)始使用一直伴有雜音,振動(dòng)較大。

(1)原因分析

        解體檢查內(nèi)部組件,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在摩擦和轉(zhuǎn)子彎曲等缺陷,核對(duì)該泵的裝配間隙,全部在標(biāo)準(zhǔn)范圍。僅發(fā)現(xiàn)原來(lái)約5mm(石墨纏繞墊) 的大蓋密封墊在緊固壓縮后的厚度只有3.5mm,因此,判斷可能由于密封墊較厚,在緊固過(guò)程中壓縮不均致使結(jié)合面傾斜而產(chǎn)生了不同心的偏差。

        另外,對(duì)管線的支撐和振動(dòng)進(jìn)行檢查測(cè)量,發(fā)現(xiàn)該泵管線相對(duì)于磁力泵顯得較為粗大,進(jìn)口管段支撐不良。由此推斷管路振動(dòng)也是導(dǎo)致泵體振動(dòng)的原因之一。

(2)處理措施

        增加進(jìn)口管段和出口管段的剛性支撐,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)量泵的基礎(chǔ)以及泵體和進(jìn)出口管線振動(dòng)狀況,發(fā)現(xiàn)管路振動(dòng)明顯,振速16mm/s,。由于進(jìn)、出口管線已經(jīng)安裝完畢,只能盡量增加進(jìn)出口管段的剛性支撐,減少管段對(duì)泵體的影響。改進(jìn)后振速<5mm/s。用4mm 厚的鋁墊片代替原來(lái)的纏繞墊片,并調(diào)整葉輪的軸向間隙。開(kāi)泵后,振動(dòng)值下降,噪聲減小。