催化裂化裝置回?zé)捰捅脵C(jī)械密封技術(shù)改造探討
介紹了催化裂化裝置回?zé)捰捅?a href="javascript:void(0);/*1382271789127*/">機(jī)械密封改用最先進(jìn)的YH6以結(jié)構(gòu)形式,通過改造前后的情況對(duì)比,說明改造解決了密封泄漏和生產(chǎn)安全問題,為同類裝置熱油泵改造提供參考。 通過對(duì)機(jī)械密封沖洗形式的改造,提高機(jī)械密封使用效果和泵的使用壽命,保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行生產(chǎn),節(jié)省了裝置生產(chǎn)成本,還減少了對(duì)環(huán)境的影響。
機(jī)械密封在泵類產(chǎn)品中的應(yīng)用非常廣泛, 隨著產(chǎn)品技術(shù)水平的提高和節(jié)約能源的要求, 機(jī)械密封的應(yīng)用前景將更加廣泛。機(jī)械密封的密封效果直接影響整機(jī)的運(yùn)行, 尤其是在石油化工領(lǐng)域內(nèi), 因存在易燃! 易爆! 易揮發(fā)! 劇毒等介質(zhì), 泵用機(jī)械密封一旦出現(xiàn)泄漏, 不僅影響生產(chǎn)正常進(jìn)行, 嚴(yán)重的還將出現(xiàn)重大安全事故。據(jù)資料統(tǒng)計(jì), 機(jī)械密封滲漏的比例占全部維修泵的50 % 以上川。近年來(lái), 國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)接連發(fā)生了多起高溫油泵密封泄漏導(dǎo)致著火的事故川, 給裝置的安全運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)重影響。為防止高溫油泵泄漏! 避免引起事故, 中石化海南煉油化工有限公司決定對(duì)催化裂化裝置高溫油泵, 進(jìn)行機(jī)械密封改造"
表1 回?zé)捰捅玫闹饕夹g(shù)參數(shù)
機(jī)械密封改造過程
催化裂化裝置的回?zé)捰捅糜纱筮B蘇爾壽泵及壓縮機(jī)有限公司生產(chǎn), 設(shè)備型號(hào)為Z E2 50 一6 30 腸30 "該泵為單吸懸臂臥式離心泵, 輸送的介質(zhì)為回?zé)捰? 回?zé)捰捅贸隹诘淖呦蚍秩?一路去分餾塔, 一路去吸收穩(wěn)定系統(tǒng)做熱源后再返分餾塔, 另一路直接去反應(yīng)做原料, 是生裝置的重要設(shè)備。回?zé)捰捅迷?/p>
采用單端面機(jī)械密封, 系統(tǒng)配置為P LA N 32 , 外供密封沖洗液為流量2 .4 m 3/h ! 壓力0 .8 M Pa 的常壓柴油或催化柴油, 主要技術(shù)參數(shù)見表l。
為增強(qiáng)安全性, 回?zé)捰捅脵C(jī)械密封更換為西安永華集團(tuán)有限公司Y H 6以串聯(lián)式波紋管機(jī)械密封, 針對(duì)海南煉化催化裝置回?zé)捰捅霉r, 機(jī)械密封選型為Y一24 型, 即濕式靜止式Y(jié) H 6以型波紋管機(jī)械密封, 系統(tǒng)方案為P IJA N 32 + 53 B , 密封布置方式為3 C W 一F B , 如圖1 所示。