淺述淮海鹽化公司制鹽環(huán)保節(jié)能降耗有效措施
淮海鹽化公司經(jīng)過(guò)多年持續(xù)發(fā)展,不斷發(fā)展擴(kuò)大制鹽生產(chǎn)規(guī)模,一直注重環(huán)保、節(jié)能降耗。特別近兩年,自加壓力,努力爭(zhēng)先,通過(guò)一系列行之有效環(huán)保節(jié)能減排措施,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,為企業(yè)又好又快發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。
1、前言
江蘇淮海鹽化有限公司現(xiàn)隸屬于江蘇鹽業(yè)集團(tuán),從1990年建廠經(jīng)過(guò)近20 年持續(xù)發(fā)展,現(xiàn)擁有三套真空制鹽系統(tǒng)和一套年產(chǎn)50 萬(wàn)方冷凍提硝液體鹽裝置。2008 年度盡管從10 月份開(kāi)始受金融危機(jī)的影響,處于半限產(chǎn)狀態(tài),共產(chǎn)固體鹽達(dá)62 萬(wàn)噸;春{}化公司在持續(xù)發(fā)展的同時(shí),一直注重環(huán)保、節(jié)能降耗。特別在2008 年度,在煤炭燃料價(jià)格大幅上漲,下半年度又受國(guó)際金融危機(jī)的沖擊,井礦鹽行業(yè)的產(chǎn)品延續(xù)鏈化工氯堿企業(yè)需鹽量急聚下降,公司上下更加注重實(shí)效,集思廣益,深挖內(nèi)部潛力,努力降低生產(chǎn)成本,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2、公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和努力目標(biāo)
淮海公司在近20 年成長(zhǎng)過(guò)程中,一直不斷自加壓力、創(chuàng)新致遠(yuǎn),但隨著近年江蘇省內(nèi)和省外制鹽同行蓬勃發(fā)展相比,起步60 萬(wàn)噸生產(chǎn)規(guī)模裝置,大量引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備,差距非常明顯,在艱難的發(fā)展過(guò)程中,由于受到各種內(nèi)外因素的影響和當(dāng)時(shí)環(huán)境條件的限制,目前,突出的矛盾規(guī)模小,能耗高。2008 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)總體來(lái)說(shuō)還是比較好的一年,產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,內(nèi)控質(zhì)量交驗(yàn)合格率達(dá)98%,優(yōu)級(jí)品率95%以上,但三條生產(chǎn)線綜合能耗還是比較高, 噸鹽汽耗1.10 噸, 鹵耗4.5m3, 電耗45kWh(不含液體鹽冷凍提硝電耗),煤價(jià)漲幅過(guò)快,噸鹽生產(chǎn)成本不斷上升。制鹽設(shè)備老化更新,“三廢”達(dá)標(biāo)排放日益嚴(yán)峻。外部環(huán)境,氯堿化工企業(yè)受國(guó)際金融危機(jī)波及,工業(yè)用鹽需求量大幅下降。因此維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng), 努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益迫在眉睫。
公司根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,抓住機(jī)遇搶發(fā)展,即將對(duì)制鹽3# 線進(jìn)行擴(kuò)能技改,同時(shí)徹底整治環(huán)境,并在08年度噸鹽消耗基礎(chǔ)上,下降10%的奮斗目標(biāo)。通過(guò)一系列具體行之有效的改進(jìn)措施已初見(jiàn)成效,取得了事半功倍的效果。
3、徹底整治環(huán)境確保達(dá)標(biāo)排放
3.1、整治環(huán)境,強(qiáng)化廢水回收和監(jiān)控力度
今年年初,公司在資金周轉(zhuǎn)十分困難情況下,仍擠出一部分資金逐一列項(xiàng),精打細(xì)算,對(duì)公司的廠容廠貌進(jìn)行了整治。第一、重點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)地面、墻壁徹底修理,確保產(chǎn)品外包裝無(wú)灰塵無(wú)污染。其次,對(duì)廠區(qū)所有地溝維護(hù)修繕,確保所有各種用水以及可能出現(xiàn)的因設(shè)備跑冒滴漏廢水都能進(jìn)入地溝,集中流到廢水池,注到井下,回收利用。第三、對(duì)四條生產(chǎn)線排污管道進(jìn)行徹底檢修,確保生產(chǎn)過(guò)程中排污鹵水不發(fā)生泄漏,污染環(huán)境。第四、進(jìn)一步美化亮化公司環(huán)境,在廠區(qū)各條干道上,再次增加綠色面積,植草栽花種樹(shù),達(dá)到綠樹(shù)成蔭,四季飄香。同時(shí)各分廠成立專職環(huán)保員,建立環(huán)保責(zé)任網(wǎng)絡(luò),加大檢測(cè)力度,24 小時(shí)跟蹤河口水、水封池水、循環(huán)水和排放口水里氯根檢測(cè),對(duì)超標(biāo)排放責(zé)任人予以重罰,并進(jìn)行“四不放過(guò)”。
3.2、徹底改造干燥除塵系統(tǒng),確保對(duì)空排放無(wú)污染
3.2.1、公司引風(fēng)除塵系統(tǒng)概況
公司在整治環(huán)境的過(guò)程中,重點(diǎn)解決了影響公司環(huán)保合格達(dá)標(biāo)排放干燥除塵對(duì)空排放系統(tǒng)。制鹽三條生產(chǎn)線共有三套鹽除塵系統(tǒng)和一套硝除塵系統(tǒng)。干燥引風(fēng)除塵系統(tǒng),制鹽1# 線在1999 年之前是鋪設(shè)包爾環(huán)濕式除塵裝置,該裝置風(fēng)阻較大易破壞干燥床沸騰微負(fù)壓層狀態(tài),常常呈正壓操作,不僅影響干燥床的干燥效果,使成品鹽含水率高,操作環(huán)境鹽粉塵大,而且排出的尾氣除鹽塵很不徹底,常有大量的含鹽水滴隨氣流排空,影響環(huán)境及造成污染。1999 年公司經(jīng)過(guò)多方考察,把化工行業(yè)噴射除塵器(見(jiàn)圖1)引用到制鹽干燥尾氣除塵中。在運(yùn)行生產(chǎn)過(guò)程中,效果明顯優(yōu)越濕式除塵器,除塵、氣液分離效果較好,但氣液中有一定量鹽水,不同程度的污染周圍農(nóng)作物。2005 年制鹽三號(hào)線鹽硝聯(lián)產(chǎn)配套技改工程鹽除塵系統(tǒng),結(jié)合濕式除塵和噴射除塵器的優(yōu)點(diǎn)采用雙級(jí)濕式水膜除塵(見(jiàn)圖2)。該裝置投用后,除塵效果更進(jìn)一步改善,但排空尾氣中液滴仍含有少量鹽份,經(jīng)風(fēng)吹日曬,對(duì)周圍環(huán)境還是造成了一定的影響。為此公司每年要向周圍菜農(nóng)賠償近十萬(wàn)元農(nóng)作物的損失。
圖2 雙級(jí)水膜除塵器
4、節(jié)能降耗改進(jìn)措施
4.1、制鹽1# 線加料鹵水預(yù)熱改進(jìn)投用
制鹽1# 線于1991 年6 月投產(chǎn),原設(shè)計(jì)年產(chǎn)15萬(wàn)噸,經(jīng)多次技術(shù)改造現(xiàn)已達(dá)產(chǎn)35 萬(wàn)噸。目前主要以生產(chǎn)工業(yè)原料用鹽散裝潮鹽為主。在原設(shè)計(jì)的工藝流程中有加料鹵水預(yù)熱裝置,但在原使用過(guò)程中一直存在三個(gè)主要問(wèn)題;一、板式預(yù)熱器密封條使用一段時(shí)間后,密封不嚴(yán),冷凝水和鹵水有互串現(xiàn)象。二、板式預(yù)熱器通道易結(jié)垢,影響流速,而且結(jié)垢垢物(主要成份CaSO4,MgCl2,Na2SO4等)帶進(jìn)I 效加熱室造成堵管,堵管非常難以沖通。因其影響生產(chǎn)穩(wěn)定被迫舍其停用。三、預(yù)熱管徑隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大,已不能滿足生產(chǎn)需要。